部品加工完了~

↑芯出しちうの図

昨日段取りしていた、部品の加工作業です。

平行して進行している事がイロイロありまして、
なかなか集中して作業ができず苦労しちゃいました。
なもんで、ちゃんと写真撮れてません(笑)

  

↑ケガキちうの図

とにかく、作業開始。
絶対失敗出来ないので、アホな勘違いが無いように、
とりあえず先に加工部分にケガキ線を入れてしまいます。

 

↑チョキリハマるの図

まずは、台形ねじが切ってある部品に、スプロケットを
組めるように、外径を加工をします。
公差の指定は割と余裕があるんですけど、
チョッキリ嵌合させたいし、あまりチョッキリ過ぎると
取扱いが面倒だし、後でスプロケットに回り止めのネジを
切るしで、ヨサゲな径に納めてみました。

ナニゲにスプロケットの穴の角チョがピンピンなので、
刃物のRの分が邪魔になっちゃうので、その辺りを逃がして
やらねばなりません(専門用語ではヌスミって言うらしいッス)

 

↑芯出しちうの図
↑溝入れるの図
↑ノギスで計れずの図

お次は、溝を掘ります。
スプロケットとは逆の端面から、チョッキリ指定の距離で
溝を入れねばんらんのですが、なんと加工品の端面に
デカいRの面取りがしてあって、ノギスが使えず、測りながら
加工が出来ぬというカナリ怖い作業となりました。
更に、持っている溝入れ用のバイトでは、条件に合わず
バイトを加工するところから始まっちゃったので、異様に
時間食いました(笑)

 

↑加工結果計測ちうの図

測りながら加工できないので、旋盤の目盛りだけを
頼りに加工。定盤に載せてハイトゲージでしか
計って、無事に目標値になっている事を確認。
結構ドキドキ。

結局、段取りを含めて、一個目の加工は2時間半くらい
かかってしまいましたが、二個目は10分でした(笑)
まー、何でもそんなモンなんですけど、せめて10個くらい
数がまとまると、徒労感が薄れるのになぁ。

 

↑位置決めちうの図
↑加工準備完了の図

お次は、スプロケットを軸に固定する為の
ネジ穴の加工です。2箇所開ける指定です
連続して加工できるように、諸々の位置を
決めちゃいます。

 

↑センター穴加工ちうの図
↑下穴加工ちうの図
↑ネジ切りちうの図

準備が整ったので、あとはひたすら、物をセットして
加工しての作業を4回繰り返し。
この後、バリ取りして、上タップを通しなおして
全ての作業完了~。

 

↑返送準備完了~の図

大急ぎで梱包して、送り状を作って、発送準備完了!
って思ったら、集荷の時間を10分過ぎてました(笑)
さすが、ギリギリアウトの男。

仕方ないので、運送会社の営業所までひとっ走りして
今日の便に載せてもらいました。

は~、コレにて一件落着。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です